赵薇
面对严峻的市场形势,煤化工公司扩展经营思路,不断解放思想、转变观念,从积极“应战”到主动“迎战”,企业发展逆势上扬。7月份以来,主要消耗指标持续降低,尿素生产成本最低降至1400元/吨。8月份共生产尿素37132.65吨,当月尿素发运35975吨,实现盈利402万元。
主动出击打硬仗
今年以来,煤化工公司自我加压,不断降低成本指标,生产成本数月环比呈下降趋势,1—8月份尿素累计生产成本较上年同期下降258元/吨。
眼下该公司紧抓8月—11月化工生产黄金季节,开展了全员“抓安全、促稳产、增效益”百日攻坚活动,成立了活动领导组,制定了目标任务。通过活动要实现尿素双机日产量达到1220吨,三大消耗稳中降低,生产成本控制在1400元/吨以内。
面对目标任务,煤化工公司全员围绕生产经营为中心,严把工艺指标,加强专业检查。实施月度产量计划,将产量计划分解至各横大班组,月末生产处对应各班产量进行考核。加强专业检查的频次和质量,实现横向无死角,纵向有深度,全面发现隐患和缺陷,及时消除,避免事故发生。
精打细算抠效益
“从牙缝里抠成本,干毛巾也要拧出水,企业管理只有勒紧裤带过紧日子,我们的职工才能过上好日子”。该公司董事长李洪文在成本分析会上讲道。
该公司在费用控制上,较大程度压缩非生产性开支,严格费用报销审批程序。检修费用多次核算,大幅削减委外检修项目,将检修费用控制在低限,全年费用预算较去年下降25%。
该公司对废旧材料“吃干”、“榨尽”,大大节约了生产成本。对各种废旧材料进行严格分拣,按类别堆放整齐;对有修复价值的物资,在相关部门进行鉴定后,及时组织修复和复用。截止目前,共修复旧阀门76台,节约资金23万余元,修复各种废旧托辊394根,利用废旧材料制作了水池护栏、平台栏杆、清洗筛等,改善了部分安全设施,也节约了大量维修资金;建立激励机制,实行修旧利废、物资回收奖惩办法,激发了职工厉行节约、降低成本的积极性和创造性。近日,该公司针对库存阀门多,长期不用的现象,组织多个部门和车间设备管理人员集中进行清理分类,159台阀门得以重新“上岗”。
员工提素添后劲
今年,在市场“寒流”愈演愈烈的当下,煤化工公司强力推进素质工程建设,党政主要领导亲自抓,从专业技术比武入手,建立了常态化的工作机制和奖惩办法,切实提升员工专业素质,涌现出一大批技术骨干和岗位能手,为公司增产、增盈添后劲。
今年,该公司共开展了汉字录入、excel表格制作、财务电算化、机械零件测绘、离心泵双表找正、工具钳工、电气工、仪表工、分析工等8个专业12个项目的技能竞赛,发放奖金15000余元,员工的参与热情和比学赶帮劲头空前高涨。在兰花集团第三届职工技能大赛上,该公司派出参赛选手12名,其中9人榜上有名,该公司为技术能手连续两年发放津贴补助,鼓励全员争当技能明星。
另外,他们每月以班组为单位开展劳动竞赛,月底汇总评分,排名第一的班组全员给予奖励。车间内部实行奖优罚劣,同岗位班组排名第一和排名最后的月度工资相差数百元,更加激励员工争优创先的劲头。
员工素质提升了,参与生产积极性增强了,一些技术难题也迎刃而解。在该公司大颗粒尿素生产工艺中,平面筛软连接是尼龙布和人造革做成的,价值800元,但用不到半个月就彻底报废。技术人员经过认真分析软连接易破损的原因,把分料管以缩口形式加长 220mm,避免了尿素颗粒直接冲刷到软连接,软连接也替换为50元的自制品,更换的频次降低了,每月可以节约费用5000元。 |