本网讯 近日,丹峰化工在“小创新”空间里做增效“大蛋糕”,激活一线班组职工创新细胞,采纳员工合理化建议,先后对螺旋给煤机、锅炉排污系统和烟气脱硫喷射器入口做了“小手术”,不但稳定了系统运行,而且降本又增效。 一是将螺旋给煤机改为皮带输煤入炉,原来的螺旋给煤机因叶片长时间与煤摩擦会使叶片变薄或锈蚀,尤其在后期还需人工投煤,更换的维修费用较高,既浪费金钱又浪费人力。技改后,既确保了锅炉平稳运行,也无需专人在落煤处不间断捅煤,按一年更换两根螺旋绞龙费用计算,至少节省1.04万元。 二是锅炉排污系统二次阀由慢开阀改为快开阀,显著地提高排污效率,能更好地控制炉水指标,减少管道设备的腐蚀,延长设备的使用寿命。 三是烟气脱硫喷射器改造,将入口位置向上提高2m,同时把喷射器由多孔改为单孔,提高吸气量,改善氧化反应,增大亚硫酸钙向硫酸钙的转化率,最终生成硫膏。 通过运行,三项技改均达到了预期效果。(张燕梅 郭凯) |