本报讯 近日,田悦分公司快速反应,在系统波动的瞬间发现参数变化,及时调整工艺指标,使变换系统实现了最优化运行,尿素日增产10吨。 3月17日,该公司5#原料气压缩机抢修完毕后,系统刚恢复五机生产不久,细心的技术人员就发现,变换系统在出口CO指标不变的情况下,蒸汽使用量每小时降低了约2吨。以往,变换系统与蒸汽系统压力相当,蒸汽打不进变换系统,曾经一度是生产的瓶颈,制约着尿素产量的提升和系统的稳定。现在,蒸汽用量有了减少的趋势,系统压力下降,给生产组织带来了好消息。 技术员和调度员们通过理论和经验分析断定,很有可能是在系统急剧减量的过程中,变换炉里的催化剂床层发生松动,表面积增加,活性有所恢复所致。他们及时抓住这一有利时机,果断联系合成车间,对CO指标进行优化调整。技术人员全程跟踪,根据蒸汽用量、系统压力等相关数据进行微调,CO指标最终由1.1~1.2%调至0.8~0.9%。通过半个月的稳定运行,不仅稳定了变换系统的最优化生产,而且实现了粗甲醇全部转化精甲醇,尿素日增产10吨。(宋莉) |