——大阳矿攻克公司首个双斜仰采面纪实
张晓辉 郭堆亮
经过400多个日日夜夜的艰难推进,2012年9月14日大阳分公司终于撤出3204工作面的最后一个支架,搬家结束,同时成功宣告兰花公司第一个大坡度、大倾角仰采工作面顺利推过。
大阳人再一次用行动验证了那一句话——“大阳人,托起太阳的人”。
三大困难
该矿3204工作面不仅是我市、我省乃至全国都不多见的双斜仰采工作面。煤层倾角平均为15°,最大为25°。落差1.5米的正断层两个、3米的四个。运输顺槽比回风顺槽位置低,两顺槽之间的坡度最大13.2°;停采线处两顺槽高差为38m,坡度为12.2°;仰采坡度最大段165m-295m之间,工作面平均坡度8°;仰采坡度8°-17°段,工作面的坡度平均为12°。
这些数据足以让任何一个煤炭人“悲鸣”。对于我们目前所采用的小型设备来说,难度相当大。这是一难。我们采用的是长壁综采放顶煤采煤方法,依靠全部跨落法管理顶板,且3204工作面走向长度180m,采高2.6m,放高3.4m,采放比1:1.31,无形之中又增加了难度。这是二难。双斜(大坡度、大倾角)仰采工作面推进技术无规律可循、无现成资料可查、无经验可谈。这是三难。难上加难,如何推进成为摆在每一个兰花人面前的难题。
曾记得,在兰花高层领导及相关部门人员出席的我矿3204工作面推进专题会上,股份公司总经理陈胜利拱手深情地说:“该花的钱,公司鼎力相助。千万要做到慎重慎重再慎重,安全安全再安全!3204工作面的顺利推进,就拜托各位!”并深鞠一躬。
这一躬,牵扯着多少兰花人的心;这一躬,揉碎了多少大阳人的心;这一躬,让多少大阳人昼夜兼程,寝食难安;这一躬,让可歌可泣的大阳人励精图治、勇把责任来承担。
“纸”上谈兵
如何支护?顶镏?拉架?护顶?防倾倒?撤架……一个个问题接踵而来。
该矿成立了技术攻关小组,由矿长亲自担任组长,抽调各科室和队组技术骨干组成团队,吹响了向3204工作面发起猛攻的冲锋号。
星星和月亮可以作证,不知道白天还是夜晚,技术室的灯光一直长亮着。我们通过网络、电话一次次地咨询科研院校和相关煤企,不放过任何一次可能的机会,收集到关于大角度仰采的相关资料,A4纸足足堆起了一米多高,但还是毫无头绪,只不过是纸上谈兵,没有一点实战经验。
“不行!不行!”大家一个个发出了共同地叹息。在没有一个人认为可行的前提下,矿领导最后决定外出取经。两次取经无功而返,第三次取经终于峰回路转,联系到曾参加过仰斜开采的杨善中工程师。为将要湮灭的希望,带来了一缕曙光。
但是关于MG160/375-WD1采煤机大角度仰采的技术问题,生产厂家建议最好不要在仰采25°的情况下工作,否则极易发生侧翻,安全隐患极大,同时采煤机行走部可能会故障频繁。
如何是好?一个个问题在无情地考验着大阳人。
措施出台
班前会议室、总工办、技术室、生产调度会议室、矿长办公室等等各大小会议室都留下了大家一次次讨论、一次次争辩、一次次挑灯夜战的身影。
同时,3204工作面的推进得到了公司领导的关注与关怀,在多次会议上反复作了强调,总经理陈胜利和相关副总、职能部门负责人还多次到现场指导。
经过无数次阵痛,《3204工作面推进安全技术措施》这个珊珊来迟的新生儿终于面对世人,大家热泪盈眶、喜极而泣、相拥祝贺。
采煤机问题。在仰采25°时,采煤机稳定性极差、不平衡,滑靴行走齿轮受力不平衡,极易倾倒、侧翻。提前在采煤机上加配重,把前后滚筒对调反转来减少对采煤机的影响。同时通过在电脑上模拟制作了木楔,在生产时采取人工支垫微抬前溜,仰角不超过15°,来减小采煤机的仰采角度,保证采煤机的稳定。如在实际操作中行不通时,则计划炮采通过大仰角区域。
液压支架问题。液压支架的稳定性取决于顶板的完好情况。出现冒顶现象时,支架顶部接顶不实,造成支架受力不好,可能出现侧翻。针对此问题,决定工作面支架上要安装防倒防滑装置,坚持带压擦顶移架,落架拉架时,以落下侧护板的1/3高度为宜,架与架之间要相互依托,移架一定要按顺序一架一架移,严禁咬架现象发生。在大角度仰采阶段,可能出现转载机或端头架移架困难,我们计划在两顺槽内安装30吨回柱绞车来辅助拉架。
片帮、冒顶问题。仰斜推进,控制冒顶是关键。保证顶板的稳定,必须保证液压支架的初撑力和工作阻力。这样要求泵站工作压力必须保证不低于30Mpa。在大角度仰采时采取不放顶煤,降低采高为2.2m,及时打好护帮板,来防止片帮。同时要根据现场实际情况,对坡度为19°至25°大倾角地段全部提前预注玛丽散,在煤壁打超前锚杆,来保证工作面煤壁稳定。在支架顶梁上和电缆槽之间挂一道尼龙网来隔断机道和人行道,防止掉落的炭块溅入人行道伤人。
顶(或底)板锯齿状问题。人工垫前溜,将前溜电缆槽微抬到一定坡度,使采煤机尽可能平稳运行,其负作用是会使顶板、底板产生锯齿状,这样会造成支架顶梁与顶板接触面为线接触而不是面接触,对控制顶板产生影响。采取短距离反复推移前溜和支架来抹掉顶、底板的锯齿。但强调不得随意落架,落架高度不能超过50mm,严格执行带压擦顶移架。
飘溜问题。仰斜开采时,清浮煤安全系数低,浮煤多会造成割架,所以不允许人工清理浮煤,但必须在现场管理上下功夫,通过反复推移前溜,尽可能清净推移杆滑道及架前、架间的浮煤,以减少移架阻力,尽可能防止架间流煤,防止出现飘溜现象。
组织措施
一件事的成功与否不仅大的方面要抓好,而且小的方面也不能落下,否则满盘皆输。该矿在3204工作面推进安全技术措施出台后,又着重在安全基础工作上下功夫。
安全监控。采用KJ83N型煤矿安全生产监测监控系统,对瓦斯情况进行连续监测,实现24小时在线监控不间断。
排除水患。在工作面两巷道各敷设一趟2寸管路,低洼处各建一水池,安装4台FBW70-30型水泵尽可能满足需要。
严格支护。规定单体柱迎山角支护,合格品为不超过设计值+1°,不得退山;优良品为不超过设计值+0.5°,不得退山。
劳动组织。根据实际情况不同,分别实行了“三八”制和“四六”制作业。另外,不定期召开组织讨论会,及时讨论解决新问题;加强值班、带班、跟班管理,随时解决和记录工作面的生产状况;严格验收制度和交接班管理,确保工程质量。
制度倾斜。思想上重视,召开了全矿动员大会;行动上支持,充实队伍提高队组战斗力;加强危险源的重新辨识;召开物资供应交流座谈会;成立五人跟班小组,实行班班跟班制。
通过科学有序的安排,强有力的组织实施,全体干群的合力攻关,经过360多过日日夜夜的小心推进,终于到了最后一道关——搬家。
最后一关
搬家是最后一道工序,也是最关键的一关。由于回风顺槽坡度大于运输顺槽,工作面坡度15°左右,搬家会造成向运输顺槽方向和采空区下窜、下滑现象。因此,此次撤设备,我们改变以往的小循环顺序回撤,充分利用未撤前溜、支架护帮板对所撤支架上、下方共同支撑来实施保护。
为了防止运输支架在转弯处或坡度大时容易出现跳道现象,我们采取在护帮板上捆绑2-3个千斤减速慢行的办法;为了保证工作面风量,在无法铺设水泥管的情况下,采用编织袋内装煤矸混合物和1.2米长的木梁构筑临时风道;为预防片帮,在撤架通道内煤壁侧每隔2.5m支设一个单体液压柱作为贴帮柱,工作面煤壁锚杆、锚索均安装防射装置,且锚索防射装置外另加有挡皮,确保安全万无一失。
就这样,一步一步小心翼翼地推进。经过20多天紧张工作,搬家结束。
收官小结
3204工作面,实际回采运输顺槽742.7m,回风顺槽744.4m。实际采煤量为845927吨,综合回采率为85%。我们综放二队被市总工会命名为“工人先锋号”。大阳人用自己的聪明才智诠释了“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神。 |