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兰花集团 2020-6-18 15:39:41 您是第 523 位读者 |
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今年以来,莒山矿机电一队牢固树立过紧日子思想,不退反进,以全方位、多角度、深层次深挖内潜,努力打好应对市场危机的持久战、攻坚战。 浪里淘沙 废物变“金” 该队有个收旧利废的小仓库,平时拆下来的零配件不是直接扔掉,而是分类保存下来,以备不时之需。这些东西对别人来讲可能就是废品,在该队眼里可都是“宝贝”。队里经常有气焊的工作,气焊机使用频率高,而送丝机最容易损坏,并且损坏的部位不同。针对这一问题,该队把报废的送丝机集中拆解,把还能用的各部位零件进行重新装配,组成一个完好的送丝机,经验收合格后再重新投入使用。这一下,就能为企业节约资金1700元。还不算修复好的手持打磨机、电焊枪等等。 巧动脑筋 提高效率 该队维修组经常维修的矿车、煤溜多为直缝焊接,特别是矿车车帮和煤溜中部溜槽,焊缝长、多,原先手工焊接厚度不均匀、速度慢等缺陷逐步显露出来。维修组张振忠看在眼里,灵机一动,他把报废的直线切割机利用起来,改造成一个直缝自动焊接机。他去除掉气切部件,利用切割机原有的动力源,然后制作可以上下、左右调整并能夹住焊把的夹具,再把焊钳的开关与动力开关合并,就这样,做成了一件“半自动”焊接机。当进行焊接时,焊钳随小车同时运行实现自动焊接。经试用,不仅大大减轻了职工的劳动强度,而且使长距离直焊焊接焊缝均匀、速度可调。 优化工艺 省时省力 该队认为,零部件制造过程中工艺手段的多元化,不同的工艺方式、方法在不同的生产状态下,所产生的效果截然不同。矿山设备经常用到特种螺丝,从厂家买,不仅贵而且时间长,影响井下安全生产。自己做,每次都得对原来的特种螺丝进行测量,再“照猫画虎”做出来,也存在费时费力的弊端。为此,今年3月份,该队车床技术人员对特种螺丝加工工艺进行优化,将各种特种螺丝的制作数据输入电脑,形成数据库。进行操作时,直接调出数据库进行制作,实现一次成型,安装在设备上丝毫不差,工作效率整整提高了5倍,全年还可节约制造费用3千多元。 自己动手 丰衣足食 随着该矿鼓励职工自制的政策的不断深入执行,机电一队职工也养成了自制习惯。4月初,该队尝试对煤溜盲轴套进行自制加工。通过几番论证,该队把精力放在精度控制和原材料的利用率上。为实现精确的加工,该队要求,加工误差必须控制在0.01mm之内,材料损耗必须控制5%以内。经过车床组和维修组的共同努力,终于成功制作成煤溜盲轴套。据测算,较之前的外购单件成本可降低13.18元,全年可节约4500余元。 虽然每次进行的降本增效工作所取得的成绩都像芝麻般一丁点儿大,但该队职工都说:“降本就像捡芝麻,能省一点是一点。为了咱们矿的发展,值得!” (王志强 作者单位:莒山矿 ) |
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