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兰花集团 2013-10-8 8:31:06 您是第 1533 位读者 |
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9月10日,化肥厂旧系统生产装置大修后一次性开车成功,全面实现了“安全、优质、准时、高效、节约”的预期目标。仅用一周时间出色完成121个检修项目,顺利产出合格成品,各项经济技术指标全线飘红,创建了精品检修工程,在金秋交出了一份满意的答卷。 亮剑:“硬骨头”变身“嫩豆腐” 9月3日一停车,立即吹响了2013年度大修的集结号,艰巨的检修任务接踵而至。 在6天时间里,该厂需要完成醇化塔、预变炉触媒更换,变换冷凝塔、造气废锅更换,25T吹风气锅炉大修,部分设备拆检改造等等。对此,该厂全面动员,1000多名检修人员斗志昂扬、整装待发。 战斗如火如荼地持续着。合成车间醇化塔旁人声鼎沸,触媒更换工作全面铺开。拆大盖、卸触媒、吊内件、试压、装触媒、焊小盖、压填料等繁琐工序如泰山压顶,容不得丝毫懈怠,田主任带领职工昼夜奋战。“最重的担子我们挑,最紧急的关头我们上!”这是他们队伍的共同信念。 在检修最复杂、施工难度最大的造气废锅更换项目中,班组成员加班加点,严格按照工艺标准,拆除、破口、焊接……全部实现一次验收合格,被该厂评为“样板班组”。 保温棉屑到处飘飞,吹扫的声音震耳欲聋。喊破嗓子不如甩开膀子,总指挥李虎中午也顾不得休息,带领厂部领导穿梭在塔罐丛林间,就地解决难题,使一块块“硬骨头”全变成“嫩豆腐”。 节俭:群策群力零剩余 8月中下旬,化肥厂的职工接受了一项特殊培训——采取措施实现装置检修物料零剩余。实现检修物料零剩余目标,在如今化工市场的寒冬季节,或多或少能增添一抹亮色。 各车间在编制大修计划时,将大修用料工单细化到每一个螺栓、每一米管线,避免过度提报计划和过度维修。各车间排查所有管线设备等,将易腐蚀部位、需拆换的阀门、管线的壁厚、可回收的螺栓等一一登记造册,交技术专业组分析讨论,必须更换的才开单购料。厂里成立大修用料效能监察队,对每一张领料单都审查把关,且做到工完场地净,最大限度节约成本。 本次大修,物料计划准确率由以往的70%提高到99%,基本实现了“零剩余”。其中尿素装置的检修物料中有八成靠利库利旧,塔盘、螺栓等用煤油仔细清洗后回用,焊接完剩下的短焊条都自觉把收集一截截“串”起来,形成一根新焊条;合成氨装置利用余料库和旧料库大小物料500多件,各类管线1200多米,为节约大修费用做出了突出的贡献。 精细:明察秋毫结硕果 干得好不好,开车见分晓。 该厂以精细化管理为手段,保证了检修的高质量完成。由生产系统领导组成的检修质量验收小组铁面执法,一旦发现施工、安装、清洗等质量有问题,就要求马上返工,绝不姑息,被誉为检修质量的“守护神”。 安全科为解决现场动火作业的安全问题,利用矿泉水瓶装上稀释后的洗洁精,做成检测气瓶是否漏气的试漏剂;找人用废旧铝皮做成接火盆,以防止切割、焊接火花飞落。施工用料均做到摆放整齐,保护措施有效;预制完的管道全部封闭管口,确保管膛清洁…… 高标准、严要求的质量监督也收获了累累硕果。开车投运后,造气4#废热锅炉出口煤气温度降低30℃,达到提高废热回收效率的目的;旧醇化塔、变换、半脱压差分别下降0.55MPa、0.4MPa和8mmHg,达到降低蒸汽使用量、提高变换率和满量安全生产的目的;直线筛更换筛网后,尿素成品粒度由93%提升至97%,达到了提高成品优级品率的目的。陈慧玲
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