看,眼前这个“大家伙”,高38米,塔体净重约40吨,主轴重18吨,抬头望去,俨然一个庞然大物。它的名字叫己内酰胺萃取塔,代号7302,它的好坏关乎着粗己内酰胺的萃取效果,最终直接影响己内酰胺产量。 7302己内酰胺萃取塔自2016年开车至今已运行6年之久,就在今年7月时不时搞 “罢工”,不但影响了成品产量,还造成车间废水指标升高,给后期环保处理带来困难。 为保证安全稳定生产,设备科在及时协调相关部门进行工艺处置,最大限度的降低消耗的情况下,决定对7302塔进行停车检修。说干就干,经现场检查测量后发现塔内搅拌器轴承损坏,搅拌主轴下沉8毫米,就是这8毫米的位移,可难住了设备技术人员,原设备制造厂家、技术人员联系不到,无法取得相关检修步骤和检修数据。其他维修厂家无备件,价格高,维修周期长。一个个方案均被一一否定。但生产不能停,设备不能等。设备科全体人员主动担当,挺身而出,当即决定,我们自己上!经过缜密的计算后,无轴承座压盖备件我们自己加工。面对7302塔内重达18吨的位移主轴,如何扶正提升这8毫米是关键。 定方案。设备科集思广益最终确定方案,用枕木支撑住7302塔筒体底部,在塔内标高6米处焊接不锈钢鞍座,2个H300工字钢横点焊在鞍座上,工字钢中心底部用Φ426管支撑到塔底部,在工字钢中心上方用100吨千斤顶对18吨的主轴进行升高8毫米,然后对主轴底部、中部用专用工具抱住主轴,上部用三个支撑抱住主轴固定中心,检查无误后,对轴承开始拆卸更换。并同步对轴承压盖进行测量加工。 战检修。方案敲定后,设备科立即组织检修力量展开工作,正值酷暑时节,气温高达三十多度,检修人员在塔顶作业,直径一米多的平台上,转身都很困难,头顶烈日,上塔作业,一呆就是三四个小时,后背被汗水浸湿,整张脸晒得通红,他们边作业边抬起胳膊用袖口擦一把脸上的汗,然后再埋头检修,汗水和油污混在一起,他们憨憨一笑,高温,塔内受限空间的潮湿闷热,38米高的恐惧,检修人默默无闻,从不将这些困难宣之于口,在他们心中,这叫责任。 达目标。经过一周的努力,由设备科、检修中心、车间组成的检修组,克服一切困难,对7302塔检修完成。根据试车方案对7302塔搅拌器进行72小时的试运行。经车间技术人员在中控和现场测定7302塔运行正常,电机调频24赫兹时,电流8A,相较检修前电流10A降低2A,这样的运行数据,意味着我们在没有经验、没有检修数据、没有完善的图纸的“三无”情况下,凭借着检修人的果断、执着、较真、审慎,使7302塔的装配精度超过了原始数据,运行效能提升了一个新的台阶,圆满完成检修任务。(耿兰兰 作者单位:新材料分公司) |