|
|
|
兰花集团 2022-5-19 9:20:53 您是第 606 位读者 |
|
|
“瞧!减负后的小金刚,体积和重量减了不少,动力却未减分毫,可见鱼和熊掌也是可以兼得的……”近日,一则“小金刚”减负成功的消息登上包装公司职工的热搜榜。 说起这个“小金刚”还要从包装公司涂塑车间的生产工艺说起。涂塑车间主要负责塑料编织袋的表层涂膜,就是将聚丙烯等原料融化为液体,薄薄地涂抹在编织布的表层,形成一种保护膜,为编织袋内的化肥产品起到防潮、防水的作用。可涂膜机在运作过程中,所需的编织筒布每卷重达600余斤,只好使用电动葫芦行车作为起吊筒布的工具。 几年前,考虑到行车承重横梁跨度较大,容易造成工字钢架变形、电动葫芦坠落,该公司便改装了一台液压手推叉车来替代电动葫芦行车。在改装过程中,为保证液压叉车前臂的承载能力,将原有货叉的长度加长,并在叉车后座增加了几百斤的配重,来保持叉车的重心不偏移。虽然叉车的重量增加,让职工操作起来有些吃力,但解决了当时电动葫芦行车带来的一系列安全问题,“小金刚”也就挑着重担上岗了。 这种情况一直延续到今年4月,给小金刚“减负”的事才被人再次提起。清明节期间,包装公司董事长陈江峰在一次值班巡检时,看到涂膜工推叉车的吃力场景,便把此事记在了心上。他多次深入现场观察、研究叉车的构造原理,与操作人员讨论日常操作的一些细节,并亲自带领生产科组建了技改工作小组,着手“小金刚”——手推叉车的减负改造工作。 叉车不能进入布卷底部,就用钢板自制斜坡;底盘框架与斜坡没有滑动空间,叉车无法移动,那就加大前端手推液压部位底部滚轮……在经过多次商讨和尝试后,所有的问题和缺陷终于迎刃而解。“小金刚”从原来的600斤减至现在的400斤,终于卸下背负了多年的“铠甲”轻装上阵,职工也由原来操作时的“面红筋涨”变成了如今的喜笑颜开。 一次细微的巡检留意解决了困扰职工多年的工作难题,一个小小的设备改造吹响了包装公司技术创新的集结号。正所谓,只要思想不滑坡,办法总比困难多。面对设备老化、环保管控、原材料上涨等带来的多重挑战,包装人以“刀刃向内”的勇气、滚石上山的毅力,抓技改、严管理、降消耗、增效益,为企业发展注入了新动能。(宗 吾 作者单位:包装公司) |
|
|