差随着最后一声炮响在深邃的巷道中隆隆回荡,历时近一个月,一条横亘在3309运输顺槽工作面长达十余米的地质“拦路虎”——F1大断层,成功安全穿越,这不仅标志着大阳煤矿一次重大地质风险的彻底化解,也为后续安全顺利掘进奠定了坚实基础。
临危不乱,直面复杂地质挑战。时间回溯至3月9日,F1断层的突然出现导致顶板岩层结构紊乱不堪,稳定性急剧下降,岩层裂隙纵横交错,在割煤作业过程中,坚硬的矸石撞击设备发出刺耳声响,煤灰如浓雾般四处弥漫,能见度骤降,同时煤爆声不时响彻巷道,令人心悸。施工安全与进度因此遭遇前所未有的严峻挑战,顶板压力剧增、巷道变形风险加大,随时可能引发冒顶事故。面对这一系列棘手难题,该矿掘进队展现出了高度的专业素养,沉着冷静、迅速反应,提前编制了专项安全技术措施,详细规划了应急响应流程和人员分工,定制了专用U型钢棚,备足了应急物资,确保支护稳固可靠,同步安设了顶板离层仪,强化顶板离层监测,实时掌握岩层变形数据。通过这些举措,风险有效控制,为后续安全高效作业奠定了坚实基础。
科学施策,构筑立体安全防线,涵盖技术、管理和监督多个层面,以实现全方位风险管控。针对暴露的顶板压力增大、煤质松软及构造带不稳定等具体难题及时组织专家“会诊”,深入分析地质条件,制定并实施科学严密的综合治理方案:首先,提前在构造轮廓线外关键应力区架设5架高强度钢棚,形成外部刚性支撑体系,有效分散荷载;其次,优化顶板支护参数,将锚索排距由原来的2米加密至1米,并增加锚杆密度,显著提升支护强度和均匀性;针对煤质松软段,及时注入高分子加固材料或水泥浆液,通过渗透固结增强围岩自稳能力,防止局部垮落。同时,强化全过程质量监控,安排每班验收员对锚索、锚杆的锚固深度、预紧力及外露长度进行随机抽检,并建立数字化台账,确保锚固质量100%合格,杜绝隐患。
攻坚克难,力保掘进畅通。对于坚硬矸石导致截割困难、煤尘大及皮带跑偏、飘带等问题,针对性优化截割工艺参数,包括调整截割速度、深度与角度,提升截割效率与精度。加密综掘机截齿的检查频次,由每日一次增至每班两次,建立截齿磨损监测记录,及时更换磨损截齿,避免因刀具失效影响掘进质量。同时,采取震动爆破技术,预先破碎岩层中大块矸石,降低矸石粒径,减少截割阻力与设备负荷。针对煤尘大的情况,配套实施喷雾降尘与通风优化,有效控制作业环境粉尘浓度。对于皮带跑偏与飘带问题,调整皮带张力与托辊布局,加强运行监控,确保运输系统稳定。此外,强化设备检查与维护保养,制定每日巡检与定期保养计划,对综掘机、皮带机、电机等关键部件进行润滑、紧固与故障排查,及时更换易损件,保障所有设备始终保持动力充沛、运转顺畅的良好状态。通过系统化措施,不仅提升了掘进效率,还增强了工作面安全性与可靠性,为持续高效推进奠定了坚实基础。
此次攻坚的胜利,不仅成功化解了重大安全风险,更是一次技术能力与管理水平的检阅和提升。它生动诠释了该队“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关”的优良传统,充分展现了全队职工在复杂地质条件下保障安全、攻坚克难的强大实力。(张振龙 作者单位:大阳煤矿 )