大阳煤矿优化工艺每年可挽回炭块流失约100吨
发布时间: 2026年04月16 11:12:23 文章来源:兰花 作者:
本网讯 近日,大阳煤矿洗煤厂立足生产实际,通过创新作业方法、优化手选工艺,有效解决生产中炭块流失难题,经数据监测核算,每年可挽回炭块流失约100吨,炭块回收率提升至70%,实现资源损耗与生产成本双降低。
此前,该洗煤厂手选工序沿用传统推料分选模式,物料在输送、排矸过程中,大量合格炭块混杂在矸石中被一同排出,炭块回收效率低下,大量优质炭块随矸石废弃,造成了煤炭资源的无端损耗。
为破解这一难题,洗煤厂结合生产实际,经反复试验优化,推出两项针对性整改举措。一是增设落矸点定点手捡环节,安排专人在矸石下落关键点位值守,精准分拣混杂炭块,从源头封堵流失缺口;二是摒弃传统粗放推料工艺,采用多次翻动物料、精细筛选、二次过滤复核的全新流程,逐层级排查回收炭块,大幅提升分选精准度。
对比生产数据显示,2025年10月至2026年2月传统工艺运行期间,炭块回收量仅40.7吨。新工艺全面推行后,手选工序炭块回收率直接提升至70%,回收效率实现质的突破,每年可挽回炭块流失约100吨,不仅有效减少了煤炭资源浪费,更切实降低了企业生产运营成本,助力矿井实现精细化、高效化生产。(郭浩然 朱铭)
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