本网讯 伯方分公司一直重视“节能降耗”的工作。日前,该矿通过推行“三新”,进一步加大了“节俭”的力度。
引进新材料。综采面搬迁时,须在工作面构建一条高2米、宽5米的出架通道。构建这样一条通道往往要耗费300多节金属网,400多根木柱。9月份,该矿3302综采面结束后形成通道时,未使用金属网和木柱,而是引进了一种坚韧结实的尼龙网。这种网长72米,宽13米。结果仅用了三节尼龙网就形成了出架通道。此举不仅大大节省了材料,还简化了工序。
采用新工艺。该矿在每个综采面的回风巷都安装了一趟规格为300mm的瓦斯抽放管,专门抽取采面回风巷上隅角的瓦斯。因为回收难度大,随着采面的推进,这趟管都埋入了老空中。抽放管难回收,管子太重,每根重千余斤;采面回风巷端头和上隅角内空间狭小。今年,该矿查明症结后,对症下药,采面回风巷端头内接一根15米长的铝合金管抽瓦斯,上隅角内接一根20米长的胶管抽瓦斯。这两根管都较轻,容易回收。采用这种方法后,瓦斯抽放管终于成功地回收了。仅此一项,每个采面,可节资数十万元。
传播新观念。为了让节能降耗实现常态化,该矿在大会小会上反复强调,各单位无论干什么工作,在完成任务的同时,务必千方百计降低成本。譬如,2013年3204回风顺槽掘到1000米,因探测工作面有大片无炭柱,这条巷还未使用,就被作为一条废弃巷密闭起来。今年元月份,生产科在设计3206掘面时,考虑到这条废弃巷做3206面的回风顺槽十分合适,于是便把它重新利用起来。如此一来,3206掘面就可以少掘进一条巷,不仅节省了400多万元资金,还缩短了一年的工期。