本网讯 回望过去的一年,二甲醚市场走势平淡,丹峰化工在经济寒流中强身健体,逆势作为,在成本控制、技术改造、人员配置等方面大刀阔斧改革,让企业迎来新变化,展现新面貌。
成本攻坚取得新突破
面对经营“寒冬”来袭,他们在抓好生产装置安全稳运的同时,对标挖潜找差堵漏,苦念内功降本增效,使得全员成本控制理念真正“落地”。
一是以本质安全为核心,盯紧安全不放松,坚持“日检、周检、节检”三结合,确保生产安全平稳运行。二是提升设备管理,推动“无泄漏管理”向“泄漏管理”转变,全年设备完好率达99%以上,动、静密封点泄漏率均在指标内。三是优化生产组织,灵活采购原料品种,稳步调整原料配比,严控工艺指标,加大对班组特别是主控人员精心操作的考核力度。四是坚持双向对标,将可能影响生产成本的各项消耗及费用数据,与近三年的历史最好数据进行对比,与兄弟厂家消耗数据对比,通过对标找差,为生产调度提供重要依据。五是预算管理狠下功夫,月初有预算,月中有跟踪,月末考核和绩效工资挂钩,使得各项非生产性费用支出下幅明显。六是坚持“一旬一小算,月终大算账”的成本滚动核算模式,让大家了解月中细节,抓重点有方向。
技术改造取得新成效
为了提高班产量降低消耗和摊薄生产费用,保持生产长周期稳定运行,他们坚持节能和小改小革不停步,向政策和技改要效益。
该公司用足国家政策,分别与两家发电企业签定了直供电协议,年节约电费250余万元;加强对汽轮机的日常管理,年利用蒸汽余热发电达125万度;投资43万元为造气吹风气增加了吹灰装置,每小时增加蒸汽产量14吨多,使造气工段蒸气供应实现了自给有余,降低了35吨锅炉的运行负荷,月节约燃料煤1500吨;完成了二甲醚循环水泵的节能改造,月节约用电8万度;积极采纳员工合理化建议,对造气炉、烟气脱硫喷射器、机泵电机、脱碳提氢真空泵回水装置等进行了多项改造,不但消除了安全隐患,提高了生产效率,而且节能创效成果显著,仅几处改造,年节约费用达700多万元。
人力优化取得新配置
机关“顶岗”支援一线。为解决生产一线人员阶段性短缺的难题,丹峰化工从大局出发,从机关抽调3名副科长、4名科员充实到一线,顶岗倒班支援生产,他们“敢于吃苦、乐于奉献”的精神和作风起到了良好的表率和示范作用,有力的促进该公司的安全生产。
领导“轮岗”激发潜力。为什么要实施轮岗制呢?其一,在一个职位任职久了,往往容易失去新鲜感,滋生惰性。其二,一个优秀的管理人员应该具有多角度思维能力,突破专业的局限,培养新的工作能力。其三,轮岗可以避免一些实权部门由于权利长期化而导致腐败的危险。为了打破以上三种管理瓶颈,丹峰化工从去年11月1日起,开始在中层干部中实行轮岗制,增进知识、信息、技术和经验的交流。
班长“换岗”学习管理。班长作为“七品芝麻官”,管好自己的一亩三分田是首要责任,但光凭粗放式的简单技术无法长期顺应时代潮流,丹峰化工从长远出发,为了尽快补齐班组长的管理短板,实施班长换岗制,每次从五大化工生产车间各抽调一名班组长,轮流到机关科室学习专业管理知识,将班组长打造成专业知识过硬、领导艺术巧妙的多面手人才。
新年要有新作为,2016年丹峰化工将以安全环保、降本提效为中心,继续谱写企业发展新篇章。